勘探现场
岁末年初,喜事盈门。2023年1月6日,长庆油田天然气评价项目部在宁夏青石峁气田实施两口水平井,测试求产获无阻流量111.17万方/天、126.32万方/天高产工业气流,这对“金娃娃”的诞生,一举打破宁夏境内天然气单井产量新纪录。
进入新时代,长庆油田持续加大天然气新区域新领域的勘探评价开发力度,立足资源战略,加速推进宁夏地区的天然气勘探开发。尤其是2019年以来,长庆油田调整勘探思路、扩大勘探范围,进一步加大了在青石峁地区的天然气勘探力度,前后“四上三下”,在李57井获得无阻流量16.8万方/天工业气流,成为长庆油田天然气增储上产的战略接替区,是长庆油田新时代在宁夏回族自治区探明的首个千亿方级大气田,也是长庆油田第八个千亿方大气田。
2022年初,新组建的长庆油田天然气评价项目部厉兵秣马,组织40多名精干力量奔赴宁夏,由此拉开了新时代青石峁气田规模开发的序幕。相关技术人员介绍,青石峁气田属于典型的致密高含水气藏,面临断裂发育、普遍含水、井深层薄等地质难点,存在塌漏矛盾突出、提产工艺不明等工程挑战,开发难度之大,世界级罕见。
青石峁气田探井及三维地震资料有限,难以有效指导井位部署,钻遇效果怎么才能保障?面对困境,地质研究人员多学科、多手段相结合,深化地质研究、精细砂体展布、优选有利“甜点区”,坚持“完钻一口、分析一口、评价一片、部署一批”,通过缓钻、追加、侧钻等方式,保证了气井钻遇效果,全年完钻直定井42口,I+II类井比例达85%。围绕“主砂带适当部署定向井控制,重点开展水平井提产” 实施思路,采用“两阶段、三结合、四分析、五调整”导向技术,全年完钻水平井7口,平均水平段长936米,储层钻遇率83.1%,远远好于预期。
2022年以来,长庆油田天然气评价项目部成立地质工程专班,坚持“一井一工程、一井一方案”,联合攻关解决各种疑难杂症。拿其中的一口水平井来说,前后组织地质、测井、地震、工程各路专家讨论改造方案就高达9次,最终确定了采用耐高温DMS可溶球座分11段压裂改造的方案,并且应用了3项新技术,施工过程中严把入井材料及关键环节质量关,最终擒获126.32万方/天的工业气流。
为快速将资源转化为储量、储量转化为产量,评价开发过程中,天然气评价项目部紧紧依靠科技创新这一“利器”,全力探索、定型新区配套技术。钻井工艺方面,形成了系列防塌堵漏和提速攻关技术,辅助应用堵漏、找漏等多项新工艺,一次堵漏成功率由23%提高至72%,单井堵漏时间由11.6天缩短至5.8天。试气改造方面,配套定型了两大工艺,形成了缝端暂堵、压排一体等七项技术亮点,为气田规模化开发储备技术,已完试的19口气井中,无阻流量超10万方/天的达9口。
“青石峁气田的勘探和开发是长庆油田天然气发展的一个重要里程碑。”天然气评价项目部负责人表示,“两口百万方高产气井的获得,验证了我们工艺技术方案的精确和匹配性,更加坚定了我们把青石峁气田建成长庆天然气上产新增长点的信心和决心。”(文 聂万才 刘效杰 王建峰)